甲醇廠中水回用技術(shù)
“量水而行”已成為煤化工行業(yè)的發(fā)展定勢(shì)。盡管采取了各種節(jié)水措施,甚至投資巨金用空冷代替水冷,但用水的緊張局面依然難以從根本上得到改變。
水資源的匱乏已成為煤化工發(fā)展的瓶頸,即使花高價(jià)解決了用水難,但外排達(dá)標(biāo)污水中殘余的污染物,也會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)卮嗳醯纳鷳B(tài)環(huán)境造成難以恢復(fù)的沖擊。
某甲醇公司循環(huán)水補(bǔ)水全部采用新鮮水補(bǔ)充,且產(chǎn)生的廢水經(jīng)公司的污水廠生化處理后直接排至縣城市污水處理廠進(jìn)行再處理。
為了減少對(duì)一次水的需求,減少排污,公司決定在污水廠建設(shè)一套中水回用裝置。超濾反滲透是煤化工廠回用水處理工程中典型的組合式工藝,能有效地將水中的有害物質(zhì)和污染物完全去除。
由于本項(xiàng)目原生化處理后的廢水離子濃度、懸浮物及COD都較高,會(huì)對(duì)后序的超濾及反滲透的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅,故需增加前置預(yù)處理系統(tǒng),對(duì)水質(zhì)進(jìn)行軟化,除去一部分離子,將COD降至<40mg/L,懸浮物降至<4mg/L,考慮這幾個(gè)方面,該項(xiàng)目采用“預(yù)處理+超濾+反滲透”的組合工藝,其中預(yù)處理系統(tǒng)采用“高密度沉淀池+V型過(guò)濾池”。
公司將原污水廠的生化處理裝置作為中水回用裝置的前處理系統(tǒng)。進(jìn)入公司污水廠的廢水先進(jìn)行生化處理后,再進(jìn)行深度處理,處理后的水滿(mǎn)足了循環(huán)水補(bǔ)充水的指標(biāo)要求。
1、設(shè)計(jì)規(guī)模及進(jìn)出水水質(zhì)
1.1 設(shè)計(jì)規(guī)模
甲醇廠中水回用項(xiàng)目進(jìn)水量為9500m/d,每h進(jìn)水量為396m3,本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)水量設(shè)定為400m3/h。
1.2 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)
中水回用系統(tǒng)進(jìn)水的水質(zhì)情況見(jiàn)表1。
1.3 設(shè)計(jì)出水水量
本項(xiàng)目中水回用產(chǎn)生產(chǎn)品水為250m3/h。
1.4 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)
中水回用項(xiàng)目經(jīng)深度處理后,其出水全部回用于公司甲醇分廠,來(lái)作為發(fā)電循環(huán)水、甲醇循環(huán)水的補(bǔ)充水,因此,本項(xiàng)目出水水質(zhì)應(yīng)滿(mǎn)足循環(huán)水再生水的水質(zhì)指標(biāo)。
中水回用項(xiàng)目出水水質(zhì)見(jiàn)表2。
中水回用項(xiàng)目中出水pH值、濁度均符合要求,對(duì)于堿度、CI-和Ca2+,由于反滲透出水電導(dǎo)率<100μs/cm,其離子濃度約為70mg/L,也滿(mǎn)足循環(huán)水補(bǔ)充水的指標(biāo)要求。
2、工藝設(shè)計(jì)
由于原生化處理后的廢水離子濃度、懸浮物和COD都較高,對(duì)中水回用項(xiàng)目超濾及反滲透的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響,應(yīng)增加前置預(yù)處理系統(tǒng),對(duì)水質(zhì)進(jìn)行軟化,除去一部分離子,將COD降至<40mg/L,懸浮物降至<4mg/L。
考慮以上要求,中水回用項(xiàng)目采用“預(yù)處理+超濾+反滲透”的組合工藝,其中,預(yù)處理系統(tǒng)采用“高密度沉淀池+V型過(guò)濾池”。
2.1 預(yù)處理系統(tǒng)
(1)生化處理水經(jīng)調(diào)節(jié)池收集后,混合均勻,由提升泵輸送至高密度沉淀池。
(2)在高密度沉淀池中,投加CaO、Na2CO3、絮凝劑PAC、酸堿調(diào)節(jié)pH值,將污水進(jìn)行軟化,除去大部分暫時(shí)硬度及永久性硬度,并通過(guò)混凝、沉淀過(guò)程進(jìn)行分離。水中的COD去除30%,懸浮物去除80%。
(3)產(chǎn)生的污泥送至污泥濃縮池,污水由高密度沉淀池出來(lái)后,進(jìn)入V型濾池,對(duì)出水懸浮物進(jìn)一步去除,使出水懸浮物<4mg/L。
(4)從V型濾池出來(lái)的反沖洗水送入污水處理廠。
(5)污水經(jīng)V型濾池后出水進(jìn)入清水池,清水池的污水由泵加壓后進(jìn)入超濾系統(tǒng)。
2.2 超濾系統(tǒng)
中水回用項(xiàng)目在反滲透系統(tǒng)之前設(shè)置超濾裝置對(duì)反滲透進(jìn)水進(jìn)行進(jìn)一步處理,以確保反滲透進(jìn)水濁度<1NTU,SDI<3。
(1)來(lái)自清水池的污水由泵加壓后進(jìn)入自清洗網(wǎng)式過(guò)濾器中,去除>100um的物質(zhì),以保證超濾裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)從清洗網(wǎng)式過(guò)濾器出水進(jìn)入超濾裝置中,除去>0.02um的物質(zhì)(膠體、懸浮物等)。
(3)中水回用項(xiàng)目原水選用的是污水處理廠處理后的污水,采用外壓式過(guò)濾,其步驟為過(guò)濾、頂部反洗、底部反洗、正向沖洗。
反洗水來(lái)自過(guò)濾水箱,并通過(guò)過(guò)濾側(cè)進(jìn)入膜件中,從膜的內(nèi)側(cè)進(jìn)入外側(cè)。反洗水沖刷整個(gè)膜絲后從進(jìn)水口排出,反洗水量一般為過(guò)濾水量的2~3倍,反洗時(shí)間為30~60s。
反洗方向從上到下,運(yùn)行模式稱(chēng)為頂部反洗,保證污物以最短的路徑?jīng)_出,反洗從下到上稱(chēng)為底部反洗。正向沖洗,對(duì)水中含有較高的懸浮物進(jìn)行正向沖洗,以避免堵塞膜的可能。
濃水側(cè)閥門(mén)打開(kāi),濾出側(cè)閥門(mén)關(guān)閉,正向沖洗約20~30s,讓水全部流過(guò),膜絲可以很好的沖刷聚積在膜絲末端表面的顆粒物和懸浮物沖出,正向沖洗后水排掉。
(4)超濾裝置產(chǎn)生的濃水和沖洗水進(jìn)入污水處理廠,出水進(jìn)入超濾水箱。超濾設(shè)備濾后水和加藥設(shè)備送來(lái)的還原劑、阻垢劑、非氧化性殺菌劑等進(jìn)行混合反應(yīng),由泵加壓后送入5um保安過(guò)濾器,再由高壓泵注入反滲透系統(tǒng),進(jìn)行反滲透處理。
2.3 反滲透系統(tǒng)
反滲透又稱(chēng)逆滲透,是在一定的壓力作用下使溶液中的溶劑通過(guò)反滲透膜分離出來(lái),由于該過(guò)程和自然滲透的方向相反,故稱(chēng)為反滲透。根據(jù)各種物料的不同滲透壓,就可以使大于滲透壓的反滲透法達(dá)到分離、提取、純化和濃縮的目的,反滲透主要去除水中溶解鹽類(lèi)、有機(jī)物、二氧化硅膠體,大分子物質(zhì)及預(yù)處理未去除的顆粒物。反滲透裝置產(chǎn)生的濃水進(jìn)入污水處理廠,反滲透產(chǎn)水進(jìn)入產(chǎn)水池,經(jīng)回用水泵加壓送至循環(huán)水崗位。
中水回用項(xiàng)目工藝流程如圖1所示。
各工段控制指標(biāo)見(jiàn)表3。
3、結(jié)語(yǔ)
中水回用項(xiàng)目實(shí)施后,不僅有效地減少了對(duì)一次水的用量需求,達(dá)到了節(jié)約用水的目的,同時(shí)又解決了廢水排放量大的問(wèn)題,即減少外排250m3/h。
出水作為循環(huán)水的補(bǔ)充水,節(jié)約250m3/h,使得排污水量大大降低,循環(huán)水補(bǔ)充水質(zhì)得到了明顯改善。
在循環(huán)水的排污及藥劑使用上也得到了改觀,為循環(huán)水后期穩(wěn)定運(yùn)行及管理提供了有力保障,減少了水資源稅,具有較好的環(huán)境效益。(來(lái)源:山西陽(yáng)煤化工工程有限公司)